2009-3-11 13:44:27 中国选矿技术网 浏览
142 次 收藏 我来说两句
针对氰化钠剧毒的特点,研究如何用物理方法或化学方法进行强化浸出,减少氰化钠的用量,提高金的浸出率对提高企业的经济效益十分重要。目前胶东某矿由于处理部分含高铜、铅的金精矿而导致氰化钠的用量急剧升高,尽管采用氨氰浸出,但由于氨的挥发性较强,造成车间的工作环境恶化,并且其利用率也低。为此针对铜铅高的特点进行了实验,采取了碱浸预处理,并在浸出当中加入适合此类矿石的两种药剂代替液氨;不但可以强化金银的浸出,而且可以降低氰化钠的用量。
一、矿石性质
实验采用的矿石为某金矿3个矿区含铅铜矿按一定比例混合的精矿样,该精矿含有黄铁矿、方铅矿、黄铜矿、磁黄铁矿、白铅矿及部分次生铜等金属矿物,脉石矿物为石英、绢云母和伊利石,含金矿物为银金矿、金银矿,金的颗粒较细,以细粒、微细粒为主,铜矿物中次生铜占全铜的30%~50%。次生铅即可浸出部分占10%~30%。混合精矿中主要化学成分如表1。
表1 混合精矿主要化学元素成分含量 元素 品位 Au/g·t 49.79 -1Ag/g·t 245.43 -1Cu/% 1.29 Pb/% 4.17 Zn/% 1.2 Fe/% 36.37 As/% 0.34
二、实验及结果分析
针对铜铅的影响和现场的生产实际情况,制定了进行先碱浸预处理,除掉部分有害杂质,如铁、铜、铅、硫等;第二是在浸出作业中加入强化剂与铜络合,减少氰化钠的耗用量,加快提高金银浸出,同时取代原有的易挥发影响操作环境的氨水助浸剂。
(一)充气碱浸。在浸出前加石灰,pH≥11的条件下加入空气进行碱浸,时间为2h,可除掉部分有害杂质、明显减少氰化钠的用量,另外次生铅在强碱条件下可生成偏铅酸盐而进入溶液当中,通过压滤脱水排出工艺流程,从而减少其对后续氰化作业的影响,试验结果如表2。
表2 充气碱浸后氰化浸出试验结果 原矿品位 试验 1# / g·t 49.79 -1渣品位 / g·t 1.52 -1浸出率 /% 96.92 NaCN单耗 / g·t 10.9 不碱浸 -1备注 2# 49.79 1.49 97.01 9.1 碱浸
从上述结果来看,碱浸可明显降低氰化钠的用量,在氰化浸出率基本接近的情况下,氰化钠单耗下降1.8kg/t。
(二)由于铜、铅在氰化浸出中消耗大量的[CN]和O2,本着减弱铜、铅的影响,选择了5种药剂,并对5种药剂进行综合实验,最终确定2种药剂组合是用作氰化浸出的助浸剂,各试验结果如表3。
表3 各种药剂配合后氰化浸出试验结果 六偏磷酸药剂名称 用量/ g·t 浸渣品位/ g·t Au浸出率/% -1-1-
Na2CO3 2.5 1.39 97.21 CaO 钠 0.5 1.4 97.19 0.8 1.5 96.99 A 0.48 1.41 97.17 A+B 0.3+1 1.29 97.41 B 1.0 1.35 97.29 常规浸出 1.51 96.92 注:以上实验皆在碱浸条件下进行
综上所述,各种药剂皆可改善浸出,但A和B剂协同作用可明显改善此类矿石的浸出,浸出率可提高0.49%。
(三)A+B共同作用对氰化物用量的影响如表4。
表4 常规浸出与加入A和B剂后的氰化浸出试验结果 NaCN单耗 条件 常规浸出 加入A和B浸出 /kg·t 9.1 7.8 -1[CN]浓度 /mol·L 0.70×10~0.75×10 0.60×10~0.65×10 -2-2-2-2-1-渣品位 /g·t 1.51 1.29 -1
从表中结果来看,加入A和B两种助浸剂可明显减少氰化钠的用量。因为整个浸出[CN
-
]浓度都可在较低的情况下进行,因而可节省NaCN的耗用量。
(四)经过两个月的生产应用比较,所得试验结果见表5。
表5 常规浸出与氰化浸出试验结果 NaCN单耗 条件 /kg·t -1[CN]浓度 /mol·L -1-渣品位 Au/g·t -1常规浸出(4月) 加入A和B剂浸出(5月) 9.16 7.06 0.70×10~0.75×10 0.60×10~0.65×10 -2-2-2-21.21 1.09
综上所述,使用A+B组合可明显提高氰化浸出作业效果,在一定程度上可代替原生产当中的氨水使用,一是抑制Cu的浸出;二是降低铜铅浸出后对金氰化的影响;三是降低浸出作业中的氰化钠浓度。一个多月的生产实践证明氰化浸出作业中的氰根浓度可降低0.10%,可节省NaCN的耗量2.1kg/t,氰渣品位可下降0.12g/t。
三、效益计算
(一)A药剂的单价为每千克3.1元,B药剂的单价为每千克2.8元,而且这两种药剂易于购买,按实验用量计算,药剂费用为每吨3.1×0.3+2.8=3.73元,而节省的NaCN量为2.1kg/t,其费用为每吨6.98×2.1=14.658元,则每吨矿可节省费用为14.658-3.73=10.928元。
(二)因氰化钠浓度降低带来的效益为外排硫精矿的水分为15%,其液固比为0.18,吨矿外带的水量为0.18t,其氰化钠浓度下降0.10%,相当于下降1kg/t,即吨矿少外带的氰化钠量为0.18kg/t,减少的氰化钠的费用为每吨1.256元。
(三)因为浓度降低减少的挥发量无法准确计算,暂不计算。
按年处理5万吨精矿计算则年可创效益为(10.928+1.256)×5=60.92万元
四、结论
对含磁黄铁矿、次生铜和铅的精矿在浸出前采用充气碱浸的办法可以节省可观的NaCN用量。
对于含铜、铅相对较高的金精矿,对于常规氰化作业来讲加入A和B组合络合剂可明显地改善此类矿石的浸出效果,提高浸出率,同时可降低NaCN的用量2.1kg/t,产生相当可观的经济效益。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容